“小技改”做出大文章
還原三車間一直積極響應(yīng)事業(yè)部展開的降本增效活動,強(qiáng)化員工自主管理意識,督促鼓勵全員實施創(chuàng)新技改,通過各類小技改小創(chuàng)新的引進(jìn),共同將節(jié)能、降耗、減排貫穿于生產(chǎn)過程。車間上下積極投身到活動中,群策群力,紛紛開動腦筋,從“撿芝麻”的小事做起,在實際工作中解決難題,用“小技改”做出大文章。
針對下料口刮料器下漏料嚴(yán)重,給崗位工造成困擾的問題,車間接到工人反饋后,第一時間與機(jī)修商討,最終決定在漏料的落料點打洞、接管、與下料口相接。這樣有料時崗位工就可以直接用鐵釬或推板處理,直接把料投入到下料口,這一舉措大大減輕了員工的勞動強(qiáng)度。
在表冷崗位,每班崗位工都要掄大錘敲擊管道,日積月累導(dǎo)致管道變形,還造成噪音污染。針對這個問題,車間集思廣益,最終采取“在表冷小人字管加震打器”這一合理建議,讓問題迎難而解。
生產(chǎn)中,每天陰鉛水都流入沖渣池,最終導(dǎo)致沖渣池有水滿外溢現(xiàn)象。車間副主任左玉寶提議在二層平臺上架立水池,引陰鉛水到水池中,利用自流從水渠流到到爐前陰鉛,這樣循環(huán)利用既解決了沖渣池水外溢現(xiàn)象,也減少了二次水的使用量,一舉兩得。
車間此類小技改還有多項,并都有顯著成效。一些看起來“困難重重”的事情,只要用心去做,就會發(fā)現(xiàn)困難并非那么難克服。小技改減輕了員工勞動強(qiáng)度,降低了消耗,達(dá)到了減排效果。用自己的智慧解決了難題,這普普通通的話已成了大家的口頭禪和行為準(zhǔn)則,也是實施降本增效的小范例。